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历史上7月份发生的危险化学品事故(三)

    日期:2020-06-19

事故回顾

2015年7月26日6时38分,庆阳石化常压装置操作工巡检时发现渣油/原油换热器E-117/D浮头丝堵渗漏并伴有冒烟现象,庆阳石化检维修公司得知情况后,派当班3名陕西鑫宁实业有限公司保运人员赶赴现场查看并处理漏点,7时01分,在处理过程中,丝堵突然脱落,热油喷出着火,造成正在换热器上方平台现场保温作业的承包商3名员工死亡、2人受伤,另有庆阳石化2名保运人员受伤。

事故现场图片

事故现场图片

渣油/原油换热器E-117/D位置图

事故发生后,常压装置操作人员立即实施紧急停车,报警并启动应急预案,庆阳石化消防大队、庆阳市消防支队陆续赶赴现场灭火,8时50分,火势得到控制;11时55分,明火被彻底扑灭。

19时35分,庆阳市委办发布事故情况续报,事故现场施工人员共8人,其中1人正常,3人死亡,4人烫伤,(其中1人重伤、1人微重、2人轻伤),正在医院接受治疗,生命体征正常。

事故原因

事故的直接原因是常压装置渣油/原油换热器外头盖排液口管塞在检修过程中装配错误,导致在高温高压下管塞脱落,约342℃~346℃的高温渣油(其自燃点为240℃)瞬间喷出,遇空气自燃,引发火灾。

事故防范措施

此起事故比较典型,在全国范围内石化企业曾发生多起类似事故。各企业要认真吸取事故教训,采取必要防范措施,切实做好安全隐患自查自纠工作,防止类似事故再次发生。

1.加强化学品泄漏检测。对企业内涉及易燃、易爆、有毒、有害化学品的设备进行全面检测,重点检测阀门、法兰、丝堵、弯头焊接处等易泄漏部位,及早发现、及时修复。

2.加强设备完整性管理。对企业内高温设备的垫片进行全面检查,确定垫片的使用温度,及时更换不耐高温的垫片,防止因垫片受热变形或氧化而导致介质泄漏。

3.加强开停车安全管理。严格控制装置开停车过程中的升温、降温速度,禁止温度骤升骤降,防止因温差应力过大导致阀门法兰螺栓连接处的密封失效。